1、(HPAC-RCB)節(jié)能蓄熱燃燒系統(tǒng)技術(shù)在熔煉爐上節(jié)省達(dá)30%-42%的能源消耗,為企業(yè)帶來(lái)每噸鋁節(jié)省75.6—91.8元燃料成本的經(jīng)濟(jì)利益。
2、降低污染物排放,粉塵PM2.5減少60%,NOx減少50%以上。
3、提高成品率0.4-1.0%,產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
4、2013-2015年已經(jīng)在廣東、江蘇、重慶等地成功實(shí)施了多個(gè)熔煉爐。
5、某鋁業(yè)公司在已經(jīng)采用了節(jié)能技術(shù)的熔鋁爐上再進(jìn)行改造,再次改造后(二次節(jié)能)每噸成品再生鋁錠再下降15m3天然氣,天然氣價(jià)格3.6元/m3。一年節(jié)省能源成本300萬(wàn)元。每年減排1200噸標(biāo)準(zhǔn)煤。全年生產(chǎn)鋁錠超過(guò)20萬(wàn)噸,全部熔鋁爐采用本技術(shù)改造后每年可以節(jié)省1000萬(wàn)元以上燃料成本,合計(jì)減排5500噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
6、某鋁業(yè)公司全年生產(chǎn)8萬(wàn)噸,已經(jīng)采用本技術(shù)改造4臺(tái),節(jié)省燃料成本150元-170元/噸,天然氣價(jià)格3.6元/m3。一年節(jié)省能源成本1000萬(wàn)元以上燃料成本。減少排放3000噸標(biāo)準(zhǔn)煤.
7、某鋁業(yè)公司全年生產(chǎn)鋁棒3萬(wàn)噸,已經(jīng)采用本技術(shù)改造2臺(tái)原來(lái)的火焰換向式蓄熱燃燒系統(tǒng)改造后每噸成品鋁棒減少33kg重油消耗,節(jié)省燃料成本120元/噸,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益360萬(wàn)元每年減排1300噸標(biāo)準(zhǔn)煤。提高成品率0.4%,每年節(jié)省原料130噸,直接效益170萬(wàn)元。
8、某鋁業(yè)公司全年生產(chǎn)鋁棒10萬(wàn)噸。采用本技術(shù)改造一臺(tái)原來(lái)的火焰換向式蓄熱燃燒系統(tǒng)。改后每噸成品鋁棒減少28kg重油消耗,節(jié)省燃料成本80元/噸,每臺(tái)年減排500噸標(biāo)準(zhǔn)煤,同時(shí)明顯提高成品率。如果全廠熔鋁爐全部改造,每年節(jié)省重油2500噸,減少燃料成本800萬(wàn)元以上,減少排放3000噸標(biāo)準(zhǔn)煤。